为保障智趣烈马车型装配质量稳定性与作业一致性,总装SUV内饰一组针对天窗密封条顶起质量问题,开展专项质量提升攻坚行动。班组立足现场实操、优化装配工艺、强化过程管控、落实人工复查确认,全面降低不合格率,实现装配质量与作业效率同步提升,为车间高品质、高效率生产筑牢坚实保障。
班组紧扣智趣烈马车型设计标准与装配工艺要求,将天窗密封条顶起作为核心质量攻关点,全面梳理装配全流程风险点。结合现场实际,班组细化制定专项管控作业指导书,明确天窗框架定位、密封条装配角度、设备工作流程等关键环节,规范作业方式与判定标准,杜绝因方法不规范、定位不精准导致的顶起、装配不到位等问题。
为确保装配质量全程可控,班组严格执行“首件必检、过程抽检、完工全检” 三级质量管控机制,对每一台车辆天窗密封条进行全环节覆盖检查。首件确认合格后方可批量作业;过程中每间隔固定台次开展专项抽检,重点核查密封条贴合度、间隙均匀性、有无顶起变形;完工后由下道工序作业人员完成人工全面复查确认,班组长在线边不定期开展批量抽检,确保装配质量“零缺陷”。
此外,班组利用班前会开展专项培训,对操作要点、常见缺陷、判定标准、整改方法进行反复讲解与实操示范,让操作员工、检查人员熟练掌握标准、精准识别问题、规范完成整改。通过工艺细化、过程严管、人工复核、培训赋能多管齐下,天窗密封条顶起问题得到有效控制,不良显著下降。
此次专项提升行动,精准解决智趣烈马车型天窗装配质量痛点,进一步完善现场质量管控模式,使天窗密封条顶起问题在高质量的状态下,缺陷率又再次下降了0.51%。下一步,总装SUV内饰一组将持续聚焦重点质量问题,以常态化管控、精细化改进推动装配品质持续提升,为工厂顺利完成2季度质量目标和全年生产任务目标夯实质量根基。初审:张 凯
复审:涂阿敏
终审:余丽华
